創先爭優典型事跡
發布時間:
2018-07-25
來源:
作者:
——記國風塑業注塑廠車間主任蔡李忠
蔡李忠同志自1996年進入國風注塑廠工作以來,他干一行,愛一行,學一行,專一行,先后從事過注塑操作工、搬運工、倉管、統計員、加工車間主任崗位工作。他在自己的崗位上從點滴小事做起,用自己的實際行動踐行了一個黨員愛崗敬業,樂于奉獻的標準。
未盡孝 全身心研制新品
2010年元月份注塑廠進入生產旺季,新A15前保險杠也進入了試生產的階段,奇瑞公司急需批量的生產樣進行組裝驗證上市。他作為車間主任,前期參加了新A15前杠的焊接機的優化設計,對焊接機設備比較熟悉,為了保證生產進度和產品質量,他將自己原來長白班工作時間調整到早班,和長白班員工同時下班,有時生產任務緊時,走的最遲的往往是他。而此刻他的母親已經病危,走到人生的最后階段,他沒有請假去照顧病中的母親,把這一切交給70多歲的年邁父親和親戚,他把對母親的愛和愧疚化為工作的力量,全身投入到新品開發生產中。1月22日他的母親病故,他沒有向領導和同事們說出自己的痛苦,仍然默默地認真的用心干工作,在24日母親出殯的日子他才調休一天辦理喪事,直至25日上班領導和同事看見他佩戴“孝章”才知他的情況。經過他和同事們的共同努力,新A15前杠現已經批量生產,截止8月25日已銷售16411只,實現銷售產值285萬元。預計今后新A15前杠每月至少可以實現50-100萬元的銷售產值,成為注塑廠一個新的經濟增長點。
調工藝 產能實現翻一翻
干一行,鉆一行,愛一行是蔡李忠同志在日常工作中的現實寫照。09年,T11保險杠出口件采用手工打磨,產品表面質量差,遭到客戶投訴。如果繼續采用人工改進工藝的方法,將無法在品質和產量上滿足客戶需求,成為生產中的一個短板。他帶領車間技術骨干采用費斯托打磨機改進工藝,進行機械生產,使品質和生產都能滿足客戶需要。目前T11保險杠每月都大批量的出口訂單遠銷南美、東南亞、歐洲等。同時,他也通過利用打磨機解決了新A15前杠分模線的打磨問題,使原本因手工打磨質量波動大,產能低的局面得以改善,實現了產能翻一翻。
降成本 帶頭控制當先鋒
作為車間主任,他厲行節約。原先加工車間使用的焊塑槍,壞了就報廢,他通過鉆研和摸索,報買了松香、焊錫和一些零部件,自己對壞了的焊塑槍進行維修,每部槍的維修費用才30多元,而買一把新的需要180元。這樣小小的一個舉措,每年可以節約近2000元,他以自己的實際行動起到了模范先鋒帶頭作用。
蔡李忠同志作為一名黨員,一名中層管理干部,他在工作中時刻以黨員的標準嚴格要求自己,發揮了模范先鋒帶頭作用。

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